筆者所在的口服固體制劑車(chē)間一生產(chǎn)品種新增包裝規(guī)格,因市場(chǎng)需求,包裝形式不改,單板藥粒數(shù)量變了,還是鋁塑泡罩包裝,每板所含藥粒的數(shù)量,由7片/板改為10片/板,3板/盒的包裝形式,本次要貨量也不大,第一單要了5批的量。
公司領(lǐng)導(dǎo)決定接這一單,蚊子再小也是肉啊,接下來(lái)就是提新增包裝規(guī)格的申請(qǐng),同意變更、實(shí)施變更,后面就要進(jìn)行一系列的工作:
1、設(shè)備部提采購(gòu)計(jì)劃,購(gòu)買(mǎi)新規(guī)格包裝模具,如下料模具、成型模具和切板模具。
2、采購(gòu)部根據(jù)板型設(shè)計(jì)同步采購(gòu)合適的尺寸鋁箔和PVC,到貨時(shí)間盡量與設(shè)備模具到貨時(shí)間接近。
3、生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行變更包裝規(guī)格后的摸索包裝參數(shù)的最 佳運(yùn)行速度,并進(jìn)行生產(chǎn)的前三批的產(chǎn)品穩(wěn)定性考察的取樣和送檢。
4、經(jīng)討論最終決定進(jìn)行新增模具后對(duì)泡罩包裝機(jī)進(jìn)行再確認(rèn)。
當(dāng)時(shí)對(duì)于要不要進(jìn)行再確認(rèn),大家都不敢拍板,都怕背鍋,“任何看似簡(jiǎn)單的變化,后面都有可能潛藏著風(fēng)險(xiǎn)”,這是我們包裝工段長(zhǎng)常說(shuō)的話,上次紙箱外標(biāo)簽信息就變了個(gè)格式,“股份有限公司”就被誤打成“股分有限公司”,生產(chǎn)人員和現(xiàn)場(chǎng)QA都沒(méi)有復(fù)核出來(lái),結(jié)果生產(chǎn)了5批之后才被一個(gè)新來(lái)的實(shí)習(xí)生看出來(lái),最后東西入了庫(kù)了,又讓人去庫(kù)里更換的標(biāo)簽,白白增加了工勞動(dòng)量。
即然誰(shuí)都不敢說(shuō)不做確認(rèn),質(zhì)量管理部主任就說(shuō)那就做確認(rèn)吧。等模具到貨后,進(jìn)行了不帶料的試車(chē)確認(rèn),因?yàn)榇蟛糠謼l件都沒(méi)變化,包材材質(zhì)沒(méi)變、設(shè)備沒(méi)變,所以經(jīng)前的成型溫度、熱封溫度、密封壓力等都沒(méi)有變化,還是沿用的該品種原來(lái)的參數(shù)。原來(lái)的高速加低密封溫度的極端條件下,泡罩板的密封性也合格的。性能確認(rèn)得到了成功的結(jié)果,確認(rèn)通過(guò)可以生產(chǎn)。
設(shè)備性能確認(rèn)通過(guò)后,生產(chǎn)上還是出事了,因?yàn)槭袌?chǎng)上當(dāng)前要貨量不大,車(chē)間也就決定不買(mǎi)該生產(chǎn)規(guī)格的裝盒模具,內(nèi)外包裝不能連線生產(chǎn),鋁塑包裝后,只能人工裝盒,然后再將10盒裹一包掃碼裝箱入庫(kù)。
出事就出在了最后的裹包入庫(kù)這里,當(dāng)泡罩板進(jìn)行了裝盒以后,要進(jìn)行裹包時(shí)要經(jīng)過(guò)動(dòng)態(tài)檢重秤,時(shí)不時(shí)的會(huì)有重量不符合的產(chǎn)品被剔除出來(lái)。動(dòng)態(tài)檢重秤本來(lái)是檢測(cè)多裝說(shuō)明書(shū)或是少裝說(shuō)明書(shū)的,但檢查剔除出來(lái)的藥盒中說(shuō)明書(shū)數(shù)量沒(méi)多也沒(méi)少,這就奇怪了,難道是藥板上藥片太多的過(guò),誤差大了。后來(lái)一批裹包大約半批后,包裝班長(zhǎng)找到段長(zhǎng)反應(yīng),動(dòng)態(tài)檢重秤剔除的數(shù)量太多,并且都是沒(méi)多說(shuō)明書(shū)也沒(méi)少說(shuō)明書(shū),我懷疑藥板中藥粒有缺的。
段長(zhǎng)就和班長(zhǎng)扣開(kāi)了幾盒動(dòng)態(tài)檢重秤剔除的藥盒,拆開(kāi)藥板,果然發(fā)現(xiàn)了有缺粒的。段長(zhǎng)說(shuō),缺粒這事咱倆可兜不住,趕緊上報(bào)車(chē)間主管。主管也上報(bào)質(zhì)量部主任。最后質(zhì)量部決定整剔除出來(lái)的產(chǎn)品扣板檢查,如果都缺粒,整批扣板返工查找原因。
不扣板不知道,一扣嚇一跳。動(dòng)態(tài)檢重秤剔除的藥盒中都有缺粒的泡罩??磥?lái)只能整批損返工了。車(chē)間主管叫停了該品種的生產(chǎn),查找為什么在泡罩包裝時(shí),照相系統(tǒng)沒(méi)有將缺粒的板剔除出來(lái)。
后來(lái)生產(chǎn)主管和設(shè)備維修組長(zhǎng)一同對(duì)泡罩包裝機(jī)進(jìn)行空泡罩剔除識(shí)別,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過(guò)設(shè)備是能夠識(shí)別出來(lái)的,并且還有圖片保存,看來(lái)圖象識(shí)別系統(tǒng)是沒(méi)有問(wèn)題的。但后面沒(méi)剔除是怎么回事?現(xiàn)在咱們制做不合格泡舊并做好標(biāo)記,走一走正常生產(chǎn)程序,檢查不合格品能不能通過(guò)剔除工位補(bǔ)剔出來(lái),結(jié)果大吃一驚,不合格泡罩板后面的合格的板子被剔除了出來(lái),而不合格的板子順利通過(guò)了。另外就是再調(diào)試一下下料工位,看看為什么下料不順暢。模具該修的修,該調(diào)的調(diào)整。
原因找到了,但為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢,原來(lái)現(xiàn)在的板型變了,原來(lái)一切是三板,現(xiàn)在一切是兩板,圖相識(shí)別系統(tǒng)與后面的剔除工位的配合出現(xiàn)了問(wèn)題。用設(shè)備上的術(shù)語(yǔ)就是設(shè)備剔除步部沒(méi)有同步調(diào)整好,就出現(xiàn)了這樣的剔除不同步發(fā)生,該剔除的沒(méi)有剔除。
對(duì)于本次質(zhì)量事故,造成1.2W的包材和人工損失,加上返工時(shí)間拖延生產(chǎn)時(shí)間8天,為此質(zhì)量副部決定要對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行考核,首先設(shè)備調(diào)試人員有責(zé)任,沒(méi)有對(duì)設(shè)備的剔除步數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
第二責(zé)任人是包裝生產(chǎn)人員,在生產(chǎn)前按照崗位操作法規(guī)定,是要進(jìn)行剔除效果確認(rèn)的,以證明不合格品能夠準(zhǔn)確剔除,你們肯定沒(méi)有生產(chǎn)前確認(rèn)這個(gè)剔除效果。
第三責(zé)任人就是設(shè)備確認(rèn)人員,你僅對(duì)更換模具后的包裝外觀、密封效果、運(yùn)行速度進(jìn)行了確認(rèn),剔除效果沒(méi)有進(jìn)行測(cè)試,應(yīng)該進(jìn)行帶料的剔除效果確認(rèn)。
另外也怪咱們沒(méi)有內(nèi)外包連線生產(chǎn),外包模具咱沒(méi)有買(mǎi),如果連線生產(chǎn)了,應(yīng)該早就發(fā)現(xiàn)不能準(zhǔn)確剔除了,也就是會(huì)這么晚才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事情了。
質(zhì)量副總說(shuō)你們?nèi)齻€(gè)崗位都但凡有一個(gè)認(rèn)真確認(rèn)了,都不會(huì)把事情拖到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),還好貨還沒(méi)到市場(chǎng)上,否則就不是返工這么簡(jiǎn)單了,你們?nèi)奖炯径泉?jiǎng)金考核1K吧??己说牟欢嗟蠹乙矐?yīng)該吸取教訓(xùn),爭(zhēng)取不再發(fā)生此類(lèi)事故。
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